破碎機傳動軸兩端與殼體之間采用鋼板密封,使用中一直存在漏料現象,而且殼體處錘破傳動軸存在磨損現象。
2010年9月發現錘式破碎機僅使用一年的傳動軸在密封處磨損較為嚴重,出現3 mm的深溝。為此,我公司對該處密封進行了改造。
1 原密封裝置情況
改造前,錘破傳動軸的密封是在殼體與之間加一個單板,如圖1所示。由于錘破殼體與傳動軸之間存在一定間隙(約20 mm),造成熟料顆粒在此處積存,磨損傳動軸,縮短了錘破傳動軸的使用壽命。并且細小熟料顆粒從密封處漏出,影響環境衛生。
2 改造后密封裝置情況
為減少熟料對錘式破碎機傳動軸的磨損,我公司對該密封裝置進行了改造:將原來的殼體外側的鋼板取出,在傳動軸與殼體之間加一個類似迷宮密封式的環形裝置,環形裝置是分體式的,將環形裝置用J506焊條斷焊在傳動軸上,使其與傳動軸一起轉動,然后在環形裝置的溝槽內加一塊鋼板,將鋼板焊接在錘式破碎機的外殼體上,見圖2。鋼板的厚度和殼體的厚度保證小于環形裝置的溝槽寬度。
3 改造效果
改造完成后,密封裝置是焊接在傳動軸上。和傳動軸一起轉動,從而對傳動軸起到了保護作用,即使存在積料、漏料現象,熟料細粒也只是磨損密封裝置。該密封裝置斷焊在傳動軸上,磨損嚴重時,只需更換一個密封裝置即可,延長了傳動軸的使用壽命,降低了維修費用。